欢迎来到CL境外营销平台,平台经营Instagram、Facebook、YouTube、TIKTOK、Twitter粉丝、点赞、播放量服务、客服微信:coolfensi 24小时在线欢迎咨询购买!
公告:
欢迎来到CL境外营销平台,平台经营Instagram、Facebook、YouTube、TIKTOK、Twitter粉丝、点赞、播放量服务、客服微信:coolfensi 24小时在线欢迎咨询购买!

油管加粉丝 --油管涨播放量平台

首页 YouTube   作者:coolfensi  2022年10月08日  热度:54  评论:0     
时间:2022-10-8 10:20   热度:54° 

原副标题:撷取:某泵脱落其原因

摘 要:某泵自墩粗端,距管转角套管约211 mm 处出现脱落。通过宏观经济检视、成份分 析、梳齿预测、金相检测等方法对泵脱落其原因展开了预测。结果显示:操作自然环境中存有 H2S和 CO2,泵造影组织中存有铑参杂物,泵上由工具和卡具造成的机械设备受损造成局部通气和应 力集中,使泵在湿 H2S自然环境下造成了形变锈蚀脱落。

关键字:泵;脱落;一氧化碳;形变锈蚀脱落;参杂物

中图科同盘属:TE931 历史文献标志码:B 文章序号:1001-4012(2022)05-0040-04

气田采用的泵入役条件十分严酷,除了要 忍受液注力、空气阻力等复杂接头处有效载荷的作用,还要承 受沃苏什卡油、水、CO2、H2S、纯水和病菌等多种腐 蚀电介质的破坏,泵失灵事故多发,给气田的安全 生产带来很大所苦。 某炼油厂 S-142井自大石第73根泵在采用约 700d后出现脱落,其有效载荷为20~21t。

该脱落泵 结构形式为管端加厚型,脱落位于墩粗端,距管转角 套管约211mm,脱落足部的管圆柱体为74.9mm,壁 厚为5.7mm,材料为 N80Q 钢,泵内电介质为油、 气和水,电介质中含有 CaCl2,CO2,H2S,泉温(单位 表面积液体电介质中所含的各种阳离子、分子和化合物的总 量)为10000mg/L。为查清泵脱落其原因,笔者在 该脱落泵上采样并展开一系列化学检测和预测。

1 化学检测

1.1 宏观经济检视

泵脱落出现在距管转角套管211 mm 处,该 段泵套管侧略粗,脱落足部剖面圆柱体为74.9mm。 管内、外存有渗漏,壁存有机械设备受损,呈有规律排 列的泵Ramanathapuram持伤痕和凹陷。切开泵后由此可见外壁 表面存有锈蚀坑,脱落面旋转轴泵横向,较杜博韦。 泵没有出现明显形变,在脱落底下同时由此可见相连接 剖面的展毛裂缝和垂直剖面的伊瓦诺裂缝(蟹蛛科花1)。

1.2 成份预测

在脱落泵上采样并展开成份预测,结果 如表1所示。

在SY/T6194—2003《石油天然气工业勘探井 套管或泵用钢管》表 C.5中规定,第一组中的 H, J,K 和 N 钢级所有泵中的硫、磷元素质量分数应 不大于0.030%,其他化学元素含量未作规定,泵 以能达到相应的力学性能为准。

1.3 梳齿预测

1.3.1 宏观经济形貌

泵主脱落面旋转轴泵横向,为横向脱落。 在脱落底下同时存有着横向裂缝和横向裂缝,主断 裂面粗糙、有渗漏,清洗后由此可见人字形花样,脱落面 的壁厚无明显减薄,无宏观经济塑性形变,无剪切唇。断 裂源呈多源特征,壁裂缝源于机械设备受损,外壁裂缝 源于锈蚀坑(蟹蛛科花2)。

1.3.2 微观形貌

根据泵脱落的特点,取主脱落面和横向裂缝 剖面展开微观形貌预测。主脱落面和横向裂缝剖面 微观形貌基本相同,主要为氢脆准解理+韧窝+空 洞+伊瓦诺裂缝。主脱落面较粗糙,其裂缝扩展区的 微观形貌在低倍下呈人字形花样[1],在高倍下为氢 脆准解理+韧窝+伊瓦诺裂缝;外壁表面由此可见锈蚀坑 和坑底 裂 纹,裂 纹 尖 端 有 剪 切 韧 窝[2][见 图 3a), 3b)]。横向裂缝剖面的微观形貌在低倍下呈放射 状,在高倍下为氢脆准解理+空洞+沿晶伊瓦诺裂缝 +少量韧窝;其裂缝扩展区的微观形貌为韧窝+氢 脆准解理+伊瓦诺裂缝[蟹蛛科花3c),3d)]。

1.4 金相检测

对脱落泵展开金相检测。梳齿剖面处造影组 织为回火索氏体+铁素体+贝氏体,呈沿轴向分布 的带状组织特征,铑参杂物等级为 A1.5,B0.5 [蟹蛛科花4a),4c)]。在壁表面存有氢鼓泡,同时观 察氢鼓泡处造成的裂缝,裂缝扩展尖端呈台阶串接 的特点[蟹蛛科花4b)]。由梳齿剖面微观形貌可知,裂 纹扩展区呈穿晶和沿晶的混合特征,内、壁的锈蚀 坑和机械设备受损是裂缝源区,在裂缝中和裂缝周围存 在较多的铑参杂物。在主剖底下可以检视到已 扩展较深的伊瓦诺裂缝,伊瓦诺裂缝和内、壁裂缝的扩 展形态相同[蟹蛛科花4d)]。

1.5 能谱预测

取泵内垢物和梳齿表面附着物展开锈蚀产物 的 X射线能谱(EDS)预测。表2为 EDS预测结果, 结果显示锈蚀产物主要含有氧、镁、铝、硅、硫、氯、 钾、钙、铁等元素,其中硫元素含量较高。

1.6 硬度测试

在泵横截底下划分的 4 个象限区域内的外 部、中部和内部分别展开硬度测试,同时还在泵外 壁表面以及表面机械设备受损足部展开硬度测试,结果 如表3所示。

硬度测试结果显示,泵沿厚度方向中心足部 的硬度明显高于内、壁的;泵表面机械设备受损足部 的硬度明显高于表面正常足部的。

2 综合预测

脱落泵的造影组织为回火索氏体+铁素体+ 贝氏体,存有带状组织[3]和铑参杂物,反映了该 泵经过了淬火+回火,符合SY/T6194—2003中 对 N80Q 级泵热处理的要求。造影组织中检视到 氢鼓泡和伊瓦诺裂缝[4-5],裂缝尖端呈氢致脱落特征。 泵脱落宏观经济上呈脆性脱落特征[6-7],微观上呈典型 的氢致脱落特征。泵脱落是湿 H2S+CO2 引起 的硫化物形变锈蚀脱落(SSCC)[8-9]。

SSCC在工程上是一种常见的破坏现象,其开 裂的特点是阴极充氢导致氢脆裂缝。可出现 SSCC 的材料包括低碳钢、低合金钢、高强钢、不锈钢等,开 裂倾向随材料的强度升高而增加。在湿 H2S电介质 中,材料抗 SSCC 能力受温度、H2S浓度、电介质 pH 值、形变大小[10-11]及分布状态、材料成份和组 织形态、金属焊接质量和表面质量、热处理状态等多 种因素的影响。

从电介质因素方面来说,湿 H2S是低合金钢出现 SSCC的敏感电介质。该脱落泵工作电介质为油、气 和水,电介质中含有 CaCl2,CO2,H2S;EDS预测结果 显示,锈蚀产物中硫元素含量较高。由于水和 CO2 的存有,电介质呈酸性,造成 H + 去极化锈蚀,而电介质 中 H2S的存 在 阻 止 了 腐 蚀 反 应 生 成 的 H 原 子 向 H2 转变,使 H 原子向材料内部扩散,造成材料造成 阴极充氢,形成氢鼓泡和氢致脱落。湿 H2S引起的 脱落包括SSCC、氢致脱落(HIC)、形变导向氢致开 裂(SOHIC)及氢鼓泡(HB),其破坏敏感度随 H2S 浓度的增加而增加,在饱和湿 H2S中达最大值。

从材料成份和造影组织形态方面来说,钢 中影响 H2S锈蚀的主要化学元素是锰和硫,锰元素 易使设备在焊接过程中造成马氏体和贝氏体,这些 高强度、低韧性的造影组织表现出较高硬度,这对设 备抗SSCC极为不利;硫元素则在钢中形成 MnS, FeS等铑参杂物,使局部造影组织疏松,在湿 H2S自然环境下易诱发 HIC,SOHIC和 HB。检视脱落 泵的造影组织发现,在裂缝中和裂缝的周围存有 较多的铑参杂物,表明铑参杂物对诱发湿 H2S自然环境下的 HIC 或 SOHIC 有促进作用。针对 脱落泵中存有带状组织的问题,张旺峰等[12]的研 究结果显示,材料组织中存有与施加形变方向相连接 的带状组织,可以起到阻碍裂缝扩展的作用,从而提 高其SSCC抗力。

材料硬度对 SSCC 敏感性的影响很大,对于在 湿 H2S 介 质 中 使 用 的 材 料,其 硬 度 应 控 制 在 22HRC以下。脱落泵整体硬度偏高,特别是表 面机械设备受损足部的硬度明显高于周围正常足部。机 械受损造成材料局部通气和形变集中[13-14],对裂缝 的形成起促进作用,使该足部对形变锈蚀脱落更加 敏感,加速了泵形变锈蚀裂缝的造成。

3 结论

泵脱落是湿 H2S自然环境下造成的SSCC。操作电介质中存有 H2S和 CO2 是泵造成 SSCC 的主要 其原因,泵表面工具和卡具引起的机械设备受损造成材 料局部通气和形变集中以及造影组织中存有铑 参杂物,这些都对裂缝的形成起到促进作用,同时加 速了泵形变锈蚀裂缝的造成。

参考历史文献:

[1] 朱丽霞,李金凤,瞿婷婷,等.某炼油厂用泵脱落失灵 预测[J].理 化 检 验 (物 理 分 册),2017,53(7):510- 514.

[2] 杨运好.磨溪12井耐蚀合金泵脱落其原因预测及打 捞工艺[J].石化技术,2017,24(5):263.

[3] 路彩虹,王林,冯春,等.N801类泵的脆性脱落机 理研究[J].石泵材与仪器,2018,4(2):49-52.

[4] 龙岩,李岩,马磊,等.西部某炼油厂修复泵的脱落原 因[J].锈蚀与防护,2018,39(5):359-364.

[5] 金磊,张传旭,杨中娜,等.J55泵脱落失灵预测[J]. 失灵预测与预防,2016,11(2):91-94.

[6] 谢建雷,闫泓,李真,等.N80加厚泵过渡区脱落原 因预测[J].石油工业技术监督,2019,35(3):49-51.

[7] 彭家政,陈 炜,邱 康 勇,等.导 热 油 管 断 裂 失 效 分 析 [J].化学检测(物理分册),2017,53(11):837-840.

[8] 张乐,安浩,张瑶,等.P110S钢级泵脱落失灵预测 [J].化学检测(物理分册),2018,54(11):833-836.

[9] 郭金宝,郭毓奕.抗硫泵脱落其原因预测[J].化学检 验(物理分册),2012,48(6):403-406.

[10] 李鸿斌,毕宗岳,余晗,等.?31.8mm 连续泵脱落失 效预测[J].焊管,2016,39(5):31-36.

[11] 孙蕊,张钧,王温栋.N80泵脱落预测[J].化学检测 (物理分册),2014,50(11):860-862.

[12] 张旺峰,徐卫军,俞强,等.带状组织对硫化物形变腐 蚀的影响研究[J].兰州铁道学院学报,1998,17(2): 56-59.

[13] 冯杰,谢建雷,马春莉.N80钢级平式泵脱落其原因分 析[J].钢管,2019,48(2):55-58.

[14] 杨向同,吕拴录,邝献任,等.某井泵脱落其原因预测 [J].化学检测(物理分册),2018,54(1):78-80.

责任编辑: